Перейти к публикации

FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE


GGarry

Рекомендованные сообщения

Только что, gudstartup сказал:

что можно сделать

1.у него сначала идет команда на перемещение Х

2. Х не доезжает или переезжает, команда завершается

3. Потом идет переключение осей

 

Неисправность возникает на втором этапе

Почему так, давайте разбираться

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

Почему так, давайте разбираться

пытаемся пока железный аргумент привел @Александр1979

image.png

 

о ведь блин работает же но иногда 15мм недоезжает, офигиваю

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, Viktor2004 сказал:

из этого я понял что ось Х никуда не смещается. Она просто не доезжает до назначенной позиции, хотя укладывается в допустимые пределы что бы завершить команду. На экране естественно назначенная позиция.

А когда переключаете на ось В, то Х никуда не дергается. Просто она на экране реально начинает отображать свои координаты, которые ранее укладывались в допустимый предел.

То есть надо настроить более точное позиционирование оси Х

Когда работаешь чисто по Х все работает четко , приезжает куда надо и тд ,

смещение происходит возможно даже в момент переключения с Хна В, то есть :

работаешь по Х приезжает в координаты все четко , даешь команду В180 и возможно в этот момент происходит в мозгах где то смещение к примеру Х стоял 270 а стал 275? 

сегодня еще понаблюдаю за этим

6 часов назад, Viktor2004 сказал:

1.у него сначала идет команда на перемещение Х

2. Х не доезжает или переезжает, команда завершается

3. Потом идет переключение осей

 

Неисправность возникает на втором этапе

Почему так, давайте разбираться

 

на втором этапе все четко то есть Х перемещается куда нужно 

не доезжает или переезжает это когда развернули стол, вот там самое интересное начинается

А есть ли разница как настроена круговая ось ? как ось вращения типа В или как ось вращения типа А ? я так понимаю это и параметры разные , и возможно ладдер.

Подозреваю что сейчас круговая ось настроена как ось типа А , хотя на горизонтально-расточном должна быть B , если не прав поправьте.

И к примеру когда даешь команду , ну к примеру B0 или  B180 а потом даешь переключение на Х , ось В смещается на 0,015 бывает 0,008 тысячных градуса,

может это все таки не прижимы так поджимают а он изначально не доезжает до свой позиции по В , и эта разница каким что образом преобразуется в Х ? 

ну эт как вариант.

Механику можно исключить точно , проверил опорные швп, крепление гайки к столу , клинья , муфты перебрал .

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Дмитрий174 посмотрите этот пункт

2 Установка бита 0 (ROTx) и 1 (ROSx) параметра № 1006 должна быть одинаковой.
настройка как для действительной оси, так и для мнимой оси. Если настройки другие,
координаты станка могут быть неправильно обновлены на осях двойного управления
сигнал переключения SVMWCx <Gn687.x> переключение

а у вас как разт этот случай

так что вс вопросы к модернизаторам почему они линейную и круговую ось решили на двойное управление поставить

image.png

такж непонято вот это значение в параметрах оси b которое servo guide помечает желтым

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

значит реального смещения у нет просто ось неправильно обновляет позиционные данные о чем и пишут в руководстве 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
29 минут назад, gudstartup сказал:

значит реального смещения у нет просто ось неправильно обновляет позиционные данные о чем и пишут в руководстве 

верно !

реального смещения нет ось неправильно обновляет

а data mask digits это что такое?

и еще по поводу подключения линеек в параметрах 24096 там вроде в разные параметры заводить надо 

и вопрос как лучше поставить биты в 1006 , как для линейной ил круговой ,, или и так и так попробовать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

возможно еще неправильно параметры стоят для датчика оси В- ROC7390F  1821-360000, 2024-2500, 2185-0, 2084-9, 2085-20

может быть он из за этого не доезжает по В оси? и иза за этого это отклонение ка к то переходит на ось Х

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
48 минут назад, Дмитрий174 сказал:

возможно еще

Если неправильно то он позиционировался неправильно всегда.

задайте различные позиции 90, 180, 270,360 ,720 и проверьте как физически отрабатывает.

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, andrey2147 сказал:

Если неправильно то он позиционировался неправильно всегда.

задайте различные позиции 90, 180, 270,360 ,720 и проверьте как физически отрабатывает.

Андрей Леонидович Здравствуйте! 

быд у вас на курсах в ноябре 2022 фанук сервис продвинутый группа 241.

Хотел бы выразить вам благодарность за предоставленный материал! После ваших курсов очень многое реализовал и настроил на своем производстве.

по поводу позиционирования по координатам показывает что в позиции 180,270,90 но при переключении с оси В на Х на 0,015 на 0,01 на 0,018 не доезжает 

ну и физически соответсвенно  если индикатором обкатывать то нет угла на это значение , а если довернуть маховичком до точного значения 90, 180, 270, то четко

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем доброго времени суток!Возникла проблема.Токарный станок с приводным инструментом SMEC 2500. Выдает ошибку: 

HOM2123

EX2123F SPINDLE ORIENTATION TIME IS 0

VER

 

HOM2173

EX2173F SERVO TURRET INTERLOCK

Скрытый текст

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Александр1979
8 часов назад, edvin62 сказал:

Токарный станок с приводным инструментом SMEC 2500. Выдает ошибку: 

HOM2123

EX2123F SPINDLE ORIENTATION TIME IS 0

Когда возникает ошибка?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, Александр1979 сказал:

Когда возникает ошибка?

Ошибка возникает при попытке смены инструмента.Если через MDI вводить вращение приводного инструмента и шпинделя,то все крутится.Также перемещается голова по осям.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Александр1979
4 минуты назад, edvin62 сказал:

Ошибка возникает при попытке смены инструмента.

Вам в ладдере нужно найти катушку A0012.3 и смотреть что происходит. Если ладдер запаролен, то попробуйте ввести пароль 0701

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Александр1979
27 минут назад, edvin62 сказал:

Ошибка возникает при попытке смены инструмента

На станке такая револьверная голова на 24 инструмента?

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Александр1979 сказал:

На станке такая револьверная голова на 24 инструмента?

image.png

Спасибо за помощь!Проблему решил.Было сбито позиционирование приводного приводного инструмента.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Друзья, прошу помощи!

Имеется станок CKE6150Z со стойкой Fanuc Oi-TF.

После подключения возникла проблема с револьверной головкой (модель AK3080x6J) - голова не встает на заданный инструмент.

В таблице входных и выходных сигналов (см. фото) есть несоответствие между сигналом и позицией РГ, или вообще РГ не фиксируется и стойка выдает ошибку "EX1012: tool run overtime or no signal".

Так, например, задавая через MDI инструмент T101, РГ пытается прокрутится, затем встает в вышеуказанную ошибку, а в таблице сигналов якобы выбран инструмент Т2.

Либо, задаешь Т404, РГ ставит Т6, но в таблице сигнал также на Т4.

И еще один вариант -  задаешь Т303, РГ прокручивается 2 круга, стойка в ошибку, а в таблице сигналов ни на один инструмент сигнал не пришел.

 

Ссылка на фото https://disk.yandex.ru/i/AHSUrcbivQ9XPg

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, 1123sss сказал:

AK3080

в качестве датчика там у вас контактный энкодер   возможно контакты надо почистить. дотчик находитсяпод крышкой рг 

если даже не пытается реверсироваться для фиксации на 3 инструменте значит контакта вообще нет

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Александр1979
6 часов назад, 1123sss сказал:

После подключения возникла проблема с револьверной головкой (модель AK3080x6J) - голова не встает на заданный инструмент.

Была похожая тема:

https://cccp3d.ru/topic/146297-dmtg-cke-6136z-датчик-положения-револьверной-головки/

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 минут назад, Александр1979 сказал:

Была похожая тема:

да это моя темка там обошлось небольшим поворотом энкодера  но тут совсем контакта нет поэтому либо чистка либо замена 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
    • maxx2000
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась 
    • maxx2000
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
    • AlexKaz
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • gudstartup
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....  
    • ДОБРЯК
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
    • Fedor
      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_numerical_analysis_topics#Eigenvalue_algorithms     :) 
    • Юрий К.Ф.
      Добрый день. Не нашёл тут тему по стойке Китайско Китайской)) Lynuc N3ME. Видать мне так повезло с её наличием)) Приобрели 5-ти осевой Китаец. В б/у состоянии после удара по оси Z. Отремонтировали по механике, заменили батареи на драйверах, выставили лимиты. Всё Ок. Пригласили со стороны людей которые бы разобрались по операторской части. Те два выходных ковырялись, после сказали покажут расскажут, но за огромные деньги. Не сошлись. После месяц станок простоял, когда включили перестал реагировать на регулировку скорости шпинделя. То есть в режиме Jog, включаем обороты, которые стандартно 2140-2149 об/мин. При регулировке процетности не меняются (сама процентность показывает на мониторе). Так же при включении оборотов через команду M03S300 или другое значение, скорость так же показывает 2140-2149 об/мин. Грешить на тех товарищей с которыми не сошлись по деньгам для обучения, как то не хочется. Поковырялся в настройках шпинделя, вроде всё в норме. Проводку на шпинделе прозвонил, целая. В чём причина, не понятна. Кто нибудь сталкивался с подобным, или с подобной стойкой? Может подсказать варианты причины подобного?
    • ДОБРЯК
    • Fedor
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf   
×
×
  • Создать...