Перейти к публикации

SV0448 Unmatched feedback


Рекомендованные сообщения

Горизонтальный фрезерно-токарный станок с поворотным столом. Иногда при повороте стола появляется ошибка SV0448 Unmatched feedback. По описанию из интернета - Знак данных обратной связи от встроенного импульсного кодера отличается от знака данных обратной связи от отдельного детектора (The sign of feedback data from the built–in pulse coder differs from that of feedback data from the separate detector). Не совсем понимаю что имеется в виду. При рассогласовании датчиков была бы ошибка soft disconnect. Если скорость подачи снизить стол нормально поворачивается, пока что работают так. Каким образом формируется данная ошибка? ЧПУ Fanuc 31i.

Изменено пользователем ID_Hacker
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
14 минут назад, ID_Hacker сказал:

Каким образом формируется данная ошибка? ЧПУ Fanuc 31i.

эта ошибка формируется почти по той же  причине что и 445 только ваш отдельный датчик при этом

вращается в противоположную сторону чем датчик мотора. обычно такая ошибка возникает на шпинделе если проскальзывает ремень она как правило возникает при большом усилии резания или разгоне торможении а в вашем случае это может быть просто плохое крепление муфты отдельного детектора если конечно исключить ремень

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проверьте направление вращения отдельного детектора. Если направление противоположно направлению вращения двигателя, выполните следующие действия: - Детектор фазы A/B: соединение переключателя A и XA. Альтернативно, установите следующий параметр равным 1, чтобы изменить направление сигнала для отдельного детектора

2018#0 RVRSE - Направление сигнала отдельного детектора:

0: Не перевернутый

1: Перевернутый.

При сильном скручивании или люфте между двигателем и отдельным детектором этот сигнал тревоги может возникнуть при резком ускорении/замедлении. В этом случае установите следующий параметр на 1, чтобы изменить уровень обнаружения.

2201#1 RNLV - Изменение уровня обнаружения сигнала несоответствия обратной связи

0: Обнаружение при 600 мин-1 или более.

1: Обнаружение при 1000 мин-1 или более.

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

или ошибка между позиционным кодером и кодером мотора превышает значение в 2118 параметре если используется функция dual position feedback

@Viktor2004 Ключевое слово иногда а если бы была неправильная полярность то она возникала бы всегда

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, gudstartup сказал:

то она возникала бы всегда

для этого в моем сообщении есть вторая половина

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
29 минут назад, Viktor2004 сказал:

для этого в моем сообщении есть вторая половина

а я раньше написал :bleh:

и первую половину можно в корзинку

36 минут назад, Viktor2004 сказал:

При сильном скручивании или люфте между двигателем и отдельным детектором этот сигнал тревоги может возникнуть при резком ускорении/замедлении. В этом случае установите следующий параметр на 1, чтобы изменить уровень обнаружения.

при люфте эта ошибка возникает очень редко так как условий для ее возникновения нет а скорее возникнет 445

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем спасибо. На столе деталь около десяти тонн и столешница тонны три. Привод стола отремонтирован с год назад и люфт устранён. Видимо необходимо делать оптимизацию привода с деталью, для устранения колебаний.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, ID_Hacker сказал:

Привод стола отремонтирован с год назад и люфт устранён

мотор какой?

люфт в соединении отдельного датчика и планшайбы стола имелся ввиду

7 часов назад, ID_Hacker сказал:

На столе деталь около десяти тонн

а максимально сколько ваш стол выносит?

оптимизация привода тут не причем так как в случае его автоколебаний и нормальном соединении датчика со столом все показания будут отсчитываться с одним знаком а вот если нагрузка слишком великовата тогда может возникнуть реверсивное движение separate detector или его реакция на крутящий момент мотора слишком инерционна.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минут назад, gudstartup сказал:

мотор какой?

Fanuc альфа синхронник a40iF/3000 на 6кВт. Там механика не простая. Мотор крутит два червячных редуктора, которые крутят связанные между собой две шестерни, которые крутят венец стола. Положением червяков задаётся натяг шестерён на венце для выборки люфта. Есть клин перемещающий червяки вперёд назад. Диапазон регулировки небольшой. Ремонтировали из за износа подшипников и выхода за диапазон регулировки натяга. Меняли опорные подшипники червяков, подшипники шестерён, настраивали преднатяг. При выработке и появлении люфта стол довольно сильно колебаться начинает, до выпадения в ошибку рассогласования или при остановке не может удержать в позиции и тоже падает в ошибку, раскачивая стол. Без детали работает без проблем.

 

20 минут назад, gudstartup сказал:

а максимально сколько ваш стол выносит?

25 тонн

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, ID_Hacker сказал:

При выработке и появлении люфта стол довольно сильно колебаться начинает,

у вас в 2019 параметре 7 бит в каком состоянии dual feedback position включен или выключен?

из-за подобной  механики скорее происходит следующее - мотор реверсируется а датчик стола продолжает по инерции вращаться и происходит выпадение в эту ошибку.

ошибка появляется при любых скоростях в момент разгона или торможения?

червячные редукторы весьма капризны при настройке люфтов и люфт может принимать различные значения при разных углах поворота а износ у вас имеется и редуктора целых 2.

если у вас есть опция dual position feedback то попробуйте ввести эту функцию и настроить ее очень помогает и продлевает жизнь старым станкам с плохой жесткостью

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Guhl
      Я вчера боролся с таким случаем. На синумерике если выбрать REF и нажать кнопку "+", то станок вместо движения в ноль устанавливал в текущей точке машинный ноль (абсолютный датчик). Оказалось, китайцы параметр один забыли сбросить. Нули, естественно, все ушли. Завтра поеду искать их ) Сволочи они, эти китайцы
    • Viktor2004
      Видел как делают пусконаладку сами китайцы. Если им что-то мешает, они не устраняют причину, а просто блокируют ошибки насколько это возможно.
    • Viktor2004
      Спасибо большое. Отправил им эту рекомендацию. Сами проверят
    • gudstartup
      надо было pos error в servo tuning посмотреть на этом кадре
    • gudstartup
      не вариант! так как это происходит только при первой смене и бустер в основном создает проблемы с разжимом из за того что не может дожать пакет пружин а тут наоборот инструмент выпадает.
    • gudstartup
      интересно почему если мотор вращался и датчик формировал импульсы обратной связи по положению? после того как DIST TO GO отрабатывает система переходит на следующий кадр однозначно если точность  позиционирование попадает отведённое параметром  значение 
    • RokiSIA
      Расскажите что было. У нас было нечто похожее, во время обработки станок вставал но движение по индикации типо было как раз dist to go. Долго мучались оказалось ремень между мотором и шпинделем несколько зубьев потерял. Ни ошибок ничего не было, просто в любом месте при нагрузке вставал, шпиндель крутит а физически не едет. Да индикация движения была бесконечной на следующий кадр не переходил.
    • gudstartup
      на фануковских моторах особенно на гравитационных осях наклеивается табличка и на некоторых движках она уже почернела но станки работают уже 15 лет! если мотор постоянно гудит то в конце концов серво ПО  обнаруживает его программный перегрев о чем и сообщает но правда это от ПО зависит. я такую ошибку видел на 31i - решилось уменьшением loop gain
    • RokiSIA
      Может там пневмо-гидравилический зажим, манжеты в цилиндре пошли по одному месту и пока полости правильно заполнятся маслом и воздухом будет плеваться инструментом.
    • RokiSIA
      Да сейчас все нормально работает, может это и не дым был а пар на него сверху эмульсия капает когда он заезжает в рабочую зону. Я сам лично не видел. начальник цеха приказал остановить станок когда увидел дым-пар. Когда я пришел, до движка просто рукой дотронутся было нельзя.
×
×
  • Создать...