Перейти к публикации

dmtg CKE-6136z датчик положения револьверной головки


gudstartup

Рекомендованные сообщения

Уважаемые участники форума!

На токарном станке тип которого указан в теме имеется 6 позиционная револьверная головка типа AK3063X6J.

AK30 фото

Проблема заключается в неверном срабатывании датчика позиции инструмента чаще в 3-й реже в 6 инструментальных позициях.

РГ садится на позицию и фиксируется.

При правильном срабатывании на входе ЧПУ должен быть 0 лог. уровень но на данном станке он появляется с большой задержкой

иногда ожидание приводит к появлению ошибки 2002 TOOL POSITION  FOUND TIME OUT но в конце концов правильное логическое

состояние "0" все таки  устанавливается!

Естественно я подозреваю что неисправен датчик позиции 3-го  и 6-го инструментов.

Весь блок датчиков выполнен в виде диска и в нем залиты  датчики замена отдельного элемента (индуктивного щелевого выключателя )

крайне затруднительна.

Прошу вас подсказать марку этого tool position coder для замены чтобы заменить его целиком не затрагивая отдельных элементов?

Возможно что мое предположение неверно и есть какие то другие причины такого рода неисправности.

Прошу вашей помощи!

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Возможно развернуть этот узел, скажем на 90/180 градусов, чтобы подозрительные элементы переместились на другие инструменты? Тогда вы точно будете уверены в неисправности именно его (блока датчиков), а не в чем то другом. Если дело именно в блоке датчиков, то, имея схему подключения, имхо быстрее самим сделать новый на базе старого железа. Индуктивные бесконтактные датчики в России выпускаются всякие несколькими фирмами. Марку родного вам только китайцы скажут, возможно это не готовое изделие, а сборочная единица - китайский колхоз.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, Anat2015 сказал:

а сборочная единица - китайский колхоз.

Спасибо за совет. Скорее всего что это так и есть и придется тоже колхозить.:smile:

Просто я подумал что вдруг кому то удалось приобрести его сборе на многочисленных китайских интернет площадках или у наших дилеров ведь не все могут и хотят собирать новый датчик.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

Возможно что мое предположение неверно и есть какие то другие причины такого рода неисправности.

Резисторы повесьте на выходы датчиков.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
57 минут назад, andrey2147 сказал:

Резисторы повесьте на выходы датчиков.

Подбирать экспериментально пока не будет уровня 0 а при дальнейшем увеличении сопротивления выходного ключа что делать?

По моему лучше датчик заменить правда возможно что они там безкорпусные и тогда будут проблемы со встраиванием стандартных типоразмеров.

Сначала надо продиагностировать по методу @Anat2015  а потом можно хоть реле герконовое на выход подвесить чтобы обеспечивало уровень 0 вместо полуживого ключа. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 минут назад, gudstartup сказал:

По моему лучше датчик заменить

На здоровье, уверены что они с фануком подружатся ?

Может тупо землю проверить ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, andrey2147 сказал:

На здоровье, уверены что они с фануком подружатся ?

А почему нет если они выдают уровни подходящие для входного модуля Fanuc,

1 час назад, andrey2147 сказал:

Может тупо землю проверить ?

Если нет заземления то уровни скачут как сумасшедшие на всех входах а в моем случае проблему доставляет только один вход. Думаю заземление можно исключить но проверить придется. Спасибо за советы.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
39 минут назад, gudstartup сказал:

Спасибо за советы.

Мы  обсуждали как у меня энкодер РГ "фонил". Я резюки и повесил.

 

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

https://aliexpress.ru/item/32854085375.html?sku_id=12000021254703771&spm=a2g2w.productlist.list.2.49085efctThHcQ

 

Смотря какой у вас датчик. Сфоткали бы. По ссылке выше датчик с элементами Холла, а на валу РГ наклеивается магнит. Встречал такие на многих китайцах. А на таких головах как у вас на фото последнее время попадаются датчики с обычными подпружиненными скользящими контактами. Если смещением датчика вокруг оси на несколько градусов не получается добиться уверенного срабатывания на всех инструментах, то помогает разбор и чистка этих самых скользящих контактов, так как они там засираются грязью. С удовольствием прикрепил бы фото, но они все остались на старом телефоне, который сдох. Разбирается и чистится он очень легко.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@boomeeeer Спасибо! Тот что по ссылке не похож у меня контакты прямо на диске  без разъема и провода входов и питания к ним припаяны.

32 минуты назад, boomeeeer сказал:

Сфоткали бы.

Пока сфоткать не могу так как станок находится на значительном удалении как до него доберусь обязательно это сделаю .

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
24 минуты назад, gudstartup сказал:

у меня контакты прямо на диске  без разъема и провода входов и питания к ним припаяны

Тогда это точно он, со скользящими контактами. Там ломаться нечему. Разберёте его, почистите и полирнёте нулёвкой. Всё. Можно работать дальше.

На самом деле в этой голове полно других проблем с механикой. Там из-за всевозможных подклиниваний подшипников, на разных позициях голова по разному встаёт на зажим и соответственно датчик не всегда может сработать.

Вот она родимая.

рг.jpeg

Там два шариковых радиальных подшипника на червячном валу и два или три роликовых (типа упорных). На последнем разборе, шарики у всех были квадратные, а у роликового треснула обойма и ролики повысыпались

Вот дока на неё

AK30Joperational.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо за инструкцию. Посмотрю на месте что за энкодер применили китайцы.

Делают все для удешевления своих изделий иногда  в ущерб надежности 

 

2 часа назад, boomeeeer сказал:

Разберёте его, почистите и полирнёте нулёвкой.

Контактные группы не выпадают при разборке?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тоже однажды забарахлила одна позиция на датчике номера инструмента. Но там станок был обычный, не ЧПУ, а ручной, модернизированный под ЧПУ. Суппорт поворачивался рукой и имел 4 положения. Соответственно и датчик на 4 положения. Я этот датчик вынул, а он как янтарь смолой залит. Приговорил я его к замене и дело с концом. Номер на нем какой-то там был написан, но я для себя не фиксировал. Заказали его или нет, уже не знаю

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
24 минуты назад, gudstartup сказал:

Контактные группы не выпадают при разборке?

Нет, не выпадают, но надо аккуратнее, всё пластиковое, жиденькое. Там стопорное кольцо снимается и датчик раскладывается на две части.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

Сверху где ремень там датчик, поправь положение. Датчик который на торце, если не срабатывает, то голова будет пропускать позицию. А если встал в позицию, то верхний датчик подвинь, его чуточку не дожимает и из-за этого моросит.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 9 месяцев спустя...

Здравствуйте. Ребята, у кого есть хоть какой нибудь мануал на эту РГ в электронном виде? Киньте на почту ascetic1982@ mail.ru. Заранее благодарен. У меня та-же проблема. Датчик зажима инструмента с логической 1 на 0 не переходит на 3- х инструментах "на усмотрение станка". Выкидывает ошибку НОМ2002 tool run overtime or no tool signal. Причем, по-разному. За одну смену может, грубо, 30 ошибок выскочить, а на другой день - 5. Вскрывал верхнюю крышку, списал номера сигналов. В эл. шкафу садился 2 вольтметрами на сигналы датчика зажима и сигналы энкодера. Хотелось бы посмотреть, как эта РГ устроена по механике. Нет никакой документации

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 часов назад, ascetic сказал:

на эту РГ

Народ лихорадочно листает некропосты, чтобы вспомнить то, чего и не запоминал. Напомнить то слабо, то, что было год-два назад? Тогда процесс пойдет веселее.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 часов назад, ascetic сказал:

есть хоть какой нибудь мануал на эту РГ в электронном виде?

https://cncmakers.com/cnc/controllers/Tool_Post_Turret/turret.html

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      а вы хоть станок проверяли по программе на изделии на точность прежде чем товарищей этих выгнать? если нет то грешите на самих себя! система в наших краях еще не распространенная поэтому и тем тут нет надо в поднебесную писать
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
    • maxx2000
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась 
    • maxx2000
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
    • AlexKaz
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • gudstartup
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....  
    • ДОБРЯК
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
    • Fedor
      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_numerical_analysis_topics#Eigenvalue_algorithms     :) 
    • Юрий К.Ф.
      Добрый день. Не нашёл тут тему по стойке Китайско Китайской)) Lynuc N3ME. Видать мне так повезло с её наличием)) Приобрели 5-ти осевой Китаец. В б/у состоянии после удара по оси Z. Отремонтировали по механике, заменили батареи на драйверах, выставили лимиты. Всё Ок. Пригласили со стороны людей которые бы разобрались по операторской части. Те два выходных ковырялись, после сказали покажут расскажут, но за огромные деньги. Не сошлись. После месяц станок простоял, когда включили перестал реагировать на регулировку скорости шпинделя. То есть в режиме Jog, включаем обороты, которые стандартно 2140-2149 об/мин. При регулировке процетности не меняются (сама процентность показывает на мониторе). Так же при включении оборотов через команду M03S300 или другое значение, скорость так же показывает 2140-2149 об/мин. Грешить на тех товарищей с которыми не сошлись по деньгам для обучения, как то не хочется. Поковырялся в настройках шпинделя, вроде всё в норме. Проводку на шпинделе прозвонил, целая. В чём причина, не понятна. Кто нибудь сталкивался с подобным, или с подобной стойкой? Может подсказать варианты причины подобного?
    • ДОБРЯК
×
×
  • Создать...