Перейти к публикации
  • Сейчас на странице   2 пользователя

    • angel_diablo3250
    • andrey2147


  • Сообщения

    • andrey2147
      Вы спорите, я приведу факт. На фрезерах марки NEWAY (SOLEX ) большой ин-т делается так : в ячейку D100 забивается кол-во больших ин-тов, ладдер сам !!!! прописывает 99 в ячейки 1 и 3, соответсвенно мы , глядя на таблицу понимаем что надо засунуть болшую фрезу в яч 2.
    • maxx2000
      т.е. насколько я понял хоть 24, хоть 12, хоть 22 ничего не изменится, можно с таким же успехом просто не ставить инструмент в соседние ячейки?
    • ID_Hacker
      Тут два устройства между которыми коммуникация происходит и кабель. С одной стороны SMC модуль, а с другой стороны может быть что угодно. т.к. подключено может быть хоть на привод, хоть на ЦУ. Смотреть надо топологию. SMC20 можно между собой поменять если их несколько. Приводной объект куда он подключен, можно исключить переключив SMC как описал выше. В остальном может помехи какие на кабель оказываются, тут только осциллографом смотреть, при этом с очень высокими характеристиками.
    • mnerno
      @ID_Hacker у меня 1 SMC20 в станке на шпиндель. На осях с драйвкликом приводы. Я подсаживал SMC20 с другого станка. Проблема осталась. И после блока управления шпинделем на шине сидят приводы осей, а на них он не ругается. Видимо в разъёме на блоке дело или в комутации между шиной и разъёмом...
    • ID_Hacker
      Что бы это проверить, можно переключить SMC модуль на другое устройство и перенастроить адрес датчика в приводе. Скорее всего придётся уровень сравнения в параметрах Safety понизить что бы на различие топологии не ругался, либо применить текущую конфигурацию.
    • maxx2000
      @Ninja а чё ты так возбудился при слове дети? то картинки постишь где ты среди детей, то фантазии влажные что кругом тебя одни дети. 
    • mnerno
      @ID_Hacker тут 3 участника - кабель, SMC20 и блок управления мотором. Остается последний.
    • Shoker
    • ID_Hacker
      Нет, иначе бы SMC модуль зарегистрировал ошибку энкодера. Ваша ошибка вызвана сбоем обмена данными между SMC и управляющим модулем - NCU (В котором встроенный CU приводов), NX или CU320 приводной системы Sinamics.   231820 <location>Encoder 1 DRIVE-CLiQ: Telegram error Message Component number: %1, fault cause: %2 value: Drive object: All objects Reaction: A_INFEED: OFF2                   SERVO: ENCODER (IASC/DCBRAKE, NONE)                   VECTOR: ENCODER (IASC/DCBRAKE, NONE) Acknowledge: IMMEDIATELY Cause: A DRIVE-CLiQ communication error has occurred from the Control Unit to the encoder involved. Fault value (r0949, interpret hexadecimal): yyxx hex: yy = component number, xx = fault cause xx = 01 hex: CRC error. xx = 02 hex: Telegram is shorter than specified in the length byte or in the receive list. xx = 03 hex: Telegram is longer than specified in the length byte or in the receive list. xx = 04 hex: The length of the receive telegram does not match the receive list. xx = 05 hex: The type of the receive telegram does not match the receive list.   У вас fault cause = 1, что означает ошибку контрольной суммы
    • Guhl
      Сразу сохраняйте файл проекта. Потому что второй раз этот же файл скорее всего не импортируется 
×
×
  • Создать...