Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

Приветствую. Сразу к проблеме, есть станок раскроя листового металла Trumpf TCL4030. При запуске реза появляется ошибки:

F  TLF 1 (11.100166)
    TLF 1:HFG 1: Reverse Rf-power PBR too great drive
F  TLF 1 (11.100145)
    TLF 1: HFG 1: RF reverse power drive >395.0 w
Были заменены на новые волновод и лампа, но проблема осталась. Если кто то сталкивался с такими ошибками, подскажите пожалуйста куда копать, а то скоро бошки полетят)))
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


станок резал и просто остановился и с тех пор рез только запускается и сразу останавливается по ошибкам.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 год спустя...

RICH2614.jpg.7c44ad0299b313d60e7c6c00af3c8ebe.jpgЛазерный станок Trumpf  TC L 3050- 5000 Ватт.  после 2 недель работы появились ошибки 

IMG_0649.JPG

IMG_0642.JPG

 

 

VUSC2966.jpg

 

RICH2614.jpg

IMG_0643.JPG

Изменено пользователем Vitaliya
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

первая ошибка возможные причины керамика трещина, емкосный датчик в голове выгел из строя или обломан пин что илет на керамику, кабель или разьем емкосного датчика в голове поврежден, кабель что идет от диаса к емкосному головы состоит из двух частей возможно в месте соединения дефект или сам кабель он все таки идет через кабелеукладчики а сам по себе он довольно тонкий

 

вторая ошибка гофра оптического тракта дырявая или таки давления азота нету в оптическом тракте

 

третья ошибка тут надо номер електросхемы он есть на шильдах на електрокабинетах на дверях и сделать фото в меню 2-4-1 версию софта на станке

 

четвертая ошибка это не открывается заслонка номер 2 для вытяжки из зоны станка. причина может быть в соленоиде самом пневмоцилиндре или магистралях пневматических обычно прожжены горячим отходом метала

Изменено пользователем pas_tol
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 месяца спустя...

Всем добрый день!

Возникла проблема со станком для резки листового металла Trumpf TCL 4кВт -- при запуске реза вылетают ошибки:

F NCU (00.070301):
  : Bitbus telegram exchange error, Cause 348, Parameter 4

F PLC (80.100136): 
  : TIMEOUT: 'Shutter CLOSED' signal

 

F PLC (80.100206):
  : Bitbus-driver error: Acknowledgement of telegram 0x70 DIAS (1) missing


Если кто-то сталкивался с подобным, подскажите, пожалуйста, в какую сторону нужно копать 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

tasc 200 ? bitbus adapter какие светодиоды на нем горят ?

bitbus adapter слева внизу зеленая горит ? справа внизу зеленая горит ? на dias под разьемом x2-wd горит светодиод под номером 1 зеленым ? слева от терминальным блоков горит зеленый светодиод ? если что пишите на номер в вайбер или вотсапп +380673502217 (UKR)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 5 месяцев спустя...

Приветствую! Начну сразу с проблемы, станок Лазерная установка TRUMATIC L4030
При запуске лазерной установки, вылазят ошибки:
TLF (11.100165): TLF: HFG 1: Excess.current.IB.driver
TLF (11.100166): TLF: HFG 1: Reverse.Rf-power.PBR.too.great.driver
Не подскажете как мне с ними бороться? Заранее всем спасибо)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 5 месяцев спустя...

Добрый день, после некоторых манипуляций с лазерным станком trumpf 3530 выходит данная ошибка. Подскажите куда смотреть что сделать для того что бы станок заработал?

P90528-131440.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

надо значения координат Y1 и Y2 в режиме привода включены и привода выключены

 

и что за манипуляции происходили ?

Изменено пользователем pas_tol
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Lazer-NN сказал:

Спасибо, разобрались. С квитировали линзу в головке и все поехало.

думаю что все было совсем не так. но главное что вопрос решили.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, pas_tol сказал:

думаю что все было совсем не так. но главное что вопрос решили.

возможно. Оператор много что нажимал но именно после квитирования все стало работать

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 недели спустя...

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • lem_on
      Что это за станок такой в котором сразу ладер ковырять надо, даже не смотря на возможность механической проблемы? Или профдеформация?
    • Viktor2004
      не сразу я понял в чем вопрос. Долго соображал что такое режим управления скоростью. При завершении ориентации PMC снимает сигнал G70.6 ? И если он после снятия сигнала продолжает удерживать шпиндель, при каких условиях эта ориентация все же снимается? После нажатия аварийного грибка или еще как?
    • Viktor2004
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      Коллеги приветствую! IPS 8. Подскажите пожалуйста, кто какое серверное железо использует? Интересуют параметры при одновременной работе, ну например, 400 пользователей онлайн
    • gudstartup
      так он так и позиционируется по m19 pmc выдает g70.6 а чпу отвечает f45.7 но ориентацию и смещение в 4077 он отрабатывает нормально шпиндель встает ровно и смена происходит хорошо. вопрос почему после ввода команды управления скоростью он все еще продолжает контролировать число импульсов между нуль метками хотя в принципе уже должен отменить позиционный контроль и просто считать обороты по 0 метке как он это делает без М19? это все понятно но почему оно продолжает проверять это после завершения ориентации мне непонятно
    • Александр1979
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
    • vs3dpro
      Добрый день! У нас на есть SLA принтер 600х600х400мм. Можно напечатать мастер- модели, и можно приехать посмотреть. mail@iges.space
    • gudstartup
      после ввода 789 в edit mod надо перейти в режим ручное упр. нажать mod а потом помощь и откроется wzw.hlp  с возможностью выполнения команд управления atc. если не появляется содержимое wzw.hlp то возможно что у вас другой код хотя 789 'это стандарт для dmg в этом случае надо смотреть ваш plc раздел у меня пароль прописан в файле wzw_rett.mod
    • Anat2015
      SERVO TURRET AMP ALARM - переводить не пробовали, учитывая, что AMP - это и есть сервопривод? Что тут не ясного, язык не знаком?
    • Viktor2004
      я бы попробовал позиционировать шпиндель сигналом G70.6 Ответный сигнал, шпиндель сориентирован F45.7
×
×
  • Создать...